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9.變頻技術(shù)在完善新型催化劑工藝改造中的應(yīng)用
點擊次數(shù):3342 更新時間:2012-04-01

摘要:本文主要介紹AI-808和變頻技術(shù)在催化劑廠完善新型催化劑生產(chǎn)工藝改造中的應(yīng)用,并說明系統(tǒng)*控制及*控制參數(shù)的計算。系統(tǒng)運行情況較好,值得推廣使用。

關(guān)鍵詞:AI-808 變頻調(diào)速 雙閉環(huán) 綠色設(shè)計和制造 *控制
1、引言

        齊魯石化催化劑廠在完善新型催化劑生產(chǎn)工藝改造前的生產(chǎn)工藝過程是:先從輸送管道向攪拌罐投入一定量的高嶺土,再投入一定量的分散劑,經(jīng)過2.2小時反應(yīng)后,再依次加入其他7種物料,這樣做存在以下問題:(1)由于反應(yīng)時間較長,嚴(yán)重影響產(chǎn)品的生產(chǎn)效率。(2)由于計量設(shè)備落后,人為影響因素較重,投入分散劑量不能很好控制,投入過多,生產(chǎn)成本大大提高,造成浪費,投入過少,影響產(chǎn)品質(zhì)量,產(chǎn)品不合格率提高,造成大量的廢品。 (3)由于物料的特殊化學(xué)性質(zhì),腐蝕性及粉塵污染較嚴(yán)重,嚴(yán)重影響工人的身體健康。
        近幾年來,工業(yè)過程自動化程度越來越高及人們對環(huán)保意識的增強,變頻調(diào)節(jié)技術(shù)以其優(yōu)異的性能,在國內(nèi)外得以廣泛應(yīng)用,特別是隨著中國加入WTO以后,石化行業(yè)的競爭更加日趨激烈,并對產(chǎn)品的質(zhì)量提出更高的要求。針對原生產(chǎn)工藝過程中存在的問題,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商量決定對催化劑生產(chǎn)工藝進行改造,保留其它7臺儲料罐不變,主要對高嶺土、鋁石及分散劑打漿進行改造,改造方案為:(1)高嶺土打漿與儲備2套;(2)鋁石打漿與儲備1套;(3)分散劑打漿與儲備1套。文中重點介紹變頻調(diào)速的雙閉環(huán)控制及綠色設(shè)計的應(yīng)用。
 

2、調(diào)速控制單元的組成及工作原理

         變頻調(diào)速控制單元主要由DCS、PLC、配料皮帶秤、星型給料機、變頻器、AI-808調(diào)節(jié)器、流量計、電氣轉(zhuǎn)換閥等組成。其工藝流程見圖1所示:
2、2調(diào)速控制單元的工作原理
        變頻調(diào)速控制回路構(gòu)成雙閉環(huán)回路,見圖2:*路閉環(huán)回路主要由電子皮帶秤、電腦積算器、變頻器、AI-808調(diào)節(jié)器、星型給料機、皮帶輸送機等組成。變頻器選用臺達VFD0143B,它主要用于控制星型給料機給料,配料皮帶秤檢測流經(jīng)輸送機上的物料,并將信號傳送給電腦積算器,由電腦積算器發(fā)4~20mA的模擬信號給調(diào)節(jié)器,調(diào)節(jié)器發(fā)出兩路4~20mA的模擬信號,一路傳送給DCS系統(tǒng),將其乘以系數(shù)K,作為第二個閉環(huán)回路的目標(biāo)值;另一路傳送給變頻器,通過調(diào)節(jié)器進行調(diào)節(jié)變頻器的V/F值,來調(diào)節(jié)星型給料機的轉(zhuǎn)速,從而保證流經(jīng)皮帶輸送機的高嶺土比較均勻,目的是產(chǎn)生較穩(wěn)定和準(zhǔn)確的流量;第二路閉環(huán)控制是根據(jù)*路傳送的量來調(diào)節(jié)分散劑的量,使分散劑的量跟隨高嶺土的量發(fā)生變化,一方面保證調(diào)節(jié)閥正常工作,另一方面又能保證高嶺土和分散劑按一定比例混合,保證配比的準(zhǔn)確性,從而保證混合料的質(zhì)量,提高系統(tǒng)的可靠性。

2、3 AI-808調(diào)節(jié)器
         AI-808調(diào)節(jié)器的特點: 國產(chǎn)較先進的儀表,內(nèi)部采用了高性能的ASIC芯片和模塊化硬件設(shè)計,在輸入、輸出信號上均采用了數(shù)字校正技術(shù),以消除穩(wěn)定性較差的可調(diào)電阻所帶來的誤差;通過自動調(diào)零技術(shù)的應(yīng)用可長期使用而不會產(chǎn)生零點漂移,測量數(shù)字穩(wěn)定;具有多種輸入、輸出規(guī)格和報警方式設(shè)置。不僅具備手動/自動無擾動切換操作功能,還具備手動自整定和顯示輸出值等,以及用作伺服放大器直接控制閥門位置的比例輸出,電源可在85-264VAC(50-60HZ)寬范圍內(nèi)波動,在強干擾的環(huán)境下也能保證測量的精度和工作的穩(wěn)定性。
         目前國內(nèi)外生產(chǎn)調(diào)節(jié)器的產(chǎn)家較多,我們通過比較,選用廈門宇電公司的AI-808調(diào)節(jié)器,主要是基于以下幾點原因:(1)產(chǎn)品的性價比高;(2)產(chǎn)品的可靠性高,穩(wěn)定性好;(3)售后服務(wù)及時;(4)800免費。實踐也已經(jīng)證明了我們當(dāng)初的選擇是正確的。

2、4*控制及控制系數(shù)的計算與設(shè)置
        生產(chǎn)過程是個復(fù)雜的動態(tài)過程,生產(chǎn)過程中的某一時刻的某一環(huán)節(jié)似乎是不可控的,因而造成生產(chǎn)被動或增加勞動強度。*控制不僅要實現(xiàn)生產(chǎn)過程相對靜態(tài)時的*,而且要求從一個工況轉(zhuǎn)變?yōu)榱硪还r時也要自動起到*,即達到動態(tài)*控制。所謂動態(tài)*控制就是要找出起控制作用的參數(shù)的一個或一組參數(shù),使要控制的目標(biāo)參數(shù)的函數(shù)在滿足約束條件下*。
        要想達到*控制,關(guān)鍵是要確定合適的控制系數(shù),那么怎樣對PID調(diào)節(jié)器的控制系數(shù)進行計算與設(shè)置呢?
        在自動控制系統(tǒng)中,首先應(yīng)把流量大小轉(zhuǎn)化成計量的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)信號,建立信號之間的,該系統(tǒng)中是將流量信號統(tǒng)一轉(zhuǎn)化成標(biāo)準(zhǔn)電流信號,即4~20mA模擬電流,該電流的大小與流量大小成正比,這樣,顯然應(yīng)先把生產(chǎn)工藝上流量比值K折算成DCS內(nèi)部的比值系數(shù)K',才能進行比值設(shè)定,由圖2可知:
I1=Q1/Q1max×I ⑴
I2=Q2/Q2max×I ⑵
式中:I1為高嶺土流量對應(yīng)的電流; I2為分散劑流量對應(yīng)的電流
Q1為高嶺土對應(yīng)的流量; Q2為分散劑對應(yīng)的流量
Q1max為高嶺土設(shè)置的zui大流量;Q2max為分散劑設(shè)置的zui大流量
I為標(biāo)準(zhǔn)電流信號(20mADC)
設(shè):K'= I1'/I1 ⑶
K'為比值器的控制系數(shù),要使系統(tǒng)達到*控制,即系統(tǒng)處于動態(tài)平衡狀態(tài),須使
I1'=I2 ⑷
又設(shè):K=Q2/Q1 ⑸
K為生產(chǎn)工藝要求的比值,由⑴~⑸式可得:
K'=K×Q1max/Q2max ⑹
由⑹式可知:K'與測量儀表的設(shè)置量程值有關(guān),而與生產(chǎn)負(fù)荷Q1、Q2的大小無關(guān)。其次,根據(jù)生產(chǎn)過程中的情況進行計算來確定控制系數(shù),例如該系統(tǒng)中高嶺土的輸送能力為6t/h,分散劑的輸送量為1.2t/h??傻茫篕'=K×1.2/6=K/5=0.2K。當(dāng)K=0.2時,K'=0.04;當(dāng)K=0.5時,K'=0.1;當(dāng)K=1時, K'=0.2,K'值是根據(jù)生產(chǎn)工藝需要,通過上位機對DCS系統(tǒng)內(nèi)部2#PID進行設(shè)置。

2、5控制趨勢曲線
        要達到系統(tǒng)工藝改造的目的,必須要求分散劑能夠很好地跟隨高嶺土的變化而變化,同時要求高嶺土的給料量能穩(wěn)定在一定的范圍內(nèi)。盡管現(xiàn)場影響因素較多,但通過廣大人員的密切配合,zui終將系統(tǒng)調(diào)試成功,系統(tǒng)控制趨勢曲線見圖3示:
 

3、綠色設(shè)計與制造
        綠色設(shè)計與制造是人類可持續(xù)發(fā)展的必由之路,它將生態(tài)環(huán)境和經(jīng)濟社會聯(lián)結(jié)成一個協(xié)調(diào)發(fā)展的有機整體,要求經(jīng)濟發(fā)展必須考慮自然生態(tài)環(huán)境的長期承載能力,滿足人類長遠生成的需要。
        在系統(tǒng)的工藝改造中,從系統(tǒng)的方案設(shè)計到生成產(chǎn)品,包括生產(chǎn)過程中的周轉(zhuǎn)物、回收物及廢棄物等,都充分地利用綠色設(shè)計的新思想。例如系統(tǒng)方案設(shè)計選擇時,將綠色設(shè)計新思想擺在*,在滿足生產(chǎn)工藝、保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下,盡可能多地采用綠色設(shè)計;當(dāng)在滿足生產(chǎn)工藝、保證產(chǎn)品質(zhì)量和采用綠色設(shè)計產(chǎn)生沖突時,采取資金傾斜政策,以滿足實際需要。在系統(tǒng)設(shè)計階段,將影響環(huán)境因素及預(yù)防污染的措施納入產(chǎn)品設(shè)計中,將環(huán)境性能作為產(chǎn)品設(shè)計的目標(biāo)和出發(fā)點,使生產(chǎn)對環(huán)境的污染減少到zui小,從根本上防治了污染,節(jié)約了能源和資源。設(shè)計中,采用HONEYWELL公司的DCS集散控制系統(tǒng)和變頻調(diào)速技術(shù),真正體現(xiàn)人性化設(shè)計,全面實現(xiàn)生產(chǎn)過程自動化,大大減少勞動強度、提高生產(chǎn)效率、降低噪聲污染、節(jié)約電能及減少對電網(wǎng)的沖擊。在物流過程中,實現(xiàn)將物料進行全密封裝置,從而杜絕了粉狀及粉粒狀物料(如鋁石、高嶺土等)對周圍環(huán)境的污染,保護工人的身體健康。提高企業(yè)市場競爭能力和可持續(xù)發(fā)展能力。
4、工藝改造中存在問題及解決
4、1DCS采集的數(shù)據(jù)存在問題及解決
        由于DCS主要采集4~20mA模擬電流信號,模擬電流存在自身的缺陷,特別是采集的4~20m流量信號通過調(diào)節(jié)器進行變送后造成的誤差更大,同時由于調(diào)節(jié)器內(nèi)部采用2路4~20mA模塊,相互之間干擾較嚴(yán)重,傳送到DCS的信號發(fā)現(xiàn)明顯失蹤。后來對設(shè)計進行考慮,通過試驗發(fā)現(xiàn)有兩種方式可以解決:其一:更換PID內(nèi)部4~20mA模塊,采用光電隔離型模塊,并對系統(tǒng)的接地加以處理。其二:直接采集電腦積算器的模擬信號,但是積算器的接口只有一個,后來對積算器的模擬輸出進行改造,使其準(zhǔn)確的將一路4~20mA模擬接口同時送給調(diào)節(jié)器和DCS,既保證調(diào)節(jié)器正常調(diào)節(jié),又滿足DCS準(zhǔn)確采集流過輸送機的物料。

4、2調(diào)節(jié)閥變化頻率過快
        調(diào)節(jié)器調(diào)節(jié)過程中,系統(tǒng)出現(xiàn)嚴(yán)重的超調(diào)現(xiàn)象,系統(tǒng)振蕩較嚴(yán)重,星型給料機時停時轉(zhuǎn),調(diào)節(jié)閥頻率變化過快,不能正常工作,容易損壞。其原因主要是:料倉不能均勻下料、現(xiàn)場振動現(xiàn)象較嚴(yán)重、積算器和調(diào)節(jié)器內(nèi)部參數(shù)設(shè)置不合適。根據(jù)現(xiàn)場情況逐個進行排除,從而保證調(diào)節(jié)閥正常工作。

4、3變頻器控制方案的實現(xiàn)
        由于接就原生產(chǎn)工藝,由兩個料倉對輸送機(內(nèi)裝電子皮帶秤)進行給料,從而需要2臺星型料機進行給料,經(jīng)過多方面論證及生產(chǎn)工藝需要,采用2臺變頻器進行控制,但只提供一路4~20模擬信號,同時采用變頻器轉(zhuǎn)換開關(guān),根據(jù)生產(chǎn)需要選用其中一臺或2臺全部工作。
5、當(dāng)前應(yīng)用效果
        通過近4年時間的試運行來看,使用效果較好,具體表現(xiàn)在以下幾方面:
5、1生產(chǎn)效率大大提高
        原生產(chǎn)工藝中高嶺土和分散劑反應(yīng)時間約為2.2小時,反應(yīng)后的混合物與其它七種物料反應(yīng)時間為40分鐘,可見改造后生產(chǎn)工藝的生產(chǎn)效率比以前提高4倍。
5、2系統(tǒng)可靠性大大提高
        由于系統(tǒng)采用DCS集散控制系統(tǒng),PLC、變頻器、電氣轉(zhuǎn)換閥等均采用進口器件,并經(jīng)過嚴(yán)格篩選,系統(tǒng)工作幾個月時間內(nèi)一直運行穩(wěn)定。
5、3綠色設(shè)計和人性化設(shè)計得到充分體現(xiàn)
        進入二十一世紀(jì)后,隨著生活水平的提高,人們對環(huán)保意識明顯增強,綠色設(shè)計技術(shù)作為一門新興課題正在各行各業(yè)快速應(yīng)用。正是由于該系統(tǒng)充分利用綠色設(shè)計這一先進思想,使得系統(tǒng)投入運行后取得許多事前人們意想不到的效果。
5、4產(chǎn)品質(zhì)量和合格率明顯提高
        應(yīng)生產(chǎn)工藝需要,通過DCS系統(tǒng)設(shè)定好參數(shù)后,生產(chǎn)過程嚴(yán)格采用自動控制,避免了人為因素的干擾,從而大大地提高了產(chǎn)品的質(zhì)量和合格率。
5、5工藝控制平穩(wěn)、穩(wěn)定
        系統(tǒng)中采用雙閉環(huán)控制,并對系統(tǒng)參數(shù)實行*計算,輸入到DCS系統(tǒng)中的模擬電流信號(即第二路閉環(huán)控制的目標(biāo)值)基本上是個穩(wěn)定信號,從圖3中清楚地看到,系統(tǒng)控制精度在±1%范圍內(nèi),并能平穩(wěn)地工作。
5、6節(jié)能*
         系統(tǒng)中用于變頻調(diào)節(jié)高嶺土、鋁石等的電機共有6臺,功率均為1.5kw,全部工作時功率為9kw,實際工作中,功率只達到55~65%之間,節(jié)約大量的能源。
6、結(jié)束語
    該系統(tǒng)自2002年7月在齊魯石化已經(jīng)成功運行近4年時間,運行可靠,操作方便,具有很強的抗干擾性,大大提高了企業(yè)生產(chǎn)效率,得到齊魯石化公司領(lǐng)導(dǎo)的好評,也成為我公司的樣板工程,一方面歸功于設(shè)計及器件選擇合理,用戶對設(shè)備的很好應(yīng)用,另一方面與AI-808調(diào)節(jié)器的可靠的質(zhì)量是分不開的。
圖一:工藝流程圖
圖二:系統(tǒng)原理圖
圖三:控制趨勢曲線圖
 

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